北京时间2024年10月13日晚,SpaceX进行了激动人心的星舰(Starship)第五次飞行试验(IFT-5),成功对超重助推器进行了回收,结果振奋人心。
除了围观的广大航天爱好者,航天领域更是对此次飞行试验高度关注,包括中国国家级和民营航天。
作为中国民营航天的代表之一,星际荣耀就组织相关专业人员,对星舰第五次飞行试验的准备工作、实际情况,以及出现的特殊情况,进行了详尽的归纳整理、分析与总结。
星舰于北京时间2023年4月20日首飞,由于起飞过程中超重助推器有部分发动机无法正常工作,火箭自毁。
在同年11月进行的第二次飞行试验中,尽管星舰成功实现了热分离,最终还是以自毁结束。
随后在2024年3月的第三次飞行试验中,星舰飞船首次达到预定轨道,并对载荷舱舱门以及推进剂转移项目进行了测试,飞行试验取得部分成功。
星舰第四次飞行测试于北京时间2024年6月6日晚进行,超重助推器和星舰飞船都成功完成了软溅落,但再入过程中星舰飞船S29的其中一个前襟翼严重损坏。
事后,6月12日,美国联邦航空局(FAA)得出结论,他们不需要对第四次飞行测试进行事故调查:“美国联邦航空局评估了SpaceX星舰第四次飞行任务的运行情况。星舰飞船和超重助推器的所有飞行事件似乎都发生在计划和授权的活动范围内。”
星舰飞船首次成功通过了大气层再入,尽管再入过程中一个前翼因高温受损,飞船仍可控制,并顺利完成了“翻转和点火”机动。
2024年9月22日,马斯克分享了一张从海中打捞出的超重助推器B11的含有部分发动机的照片,用来评估发动机的状态。
“今天,SpaceX公司的比尔格斯顿迈尔(Bill Gerstenmaier)在一场委员会会议上发表了一些评论。他表示,之前的超重型火箭以半厘米的精度”落入海洋,这为即将到来的接力尝试带来了信心。”
本章节主要介绍2024年10月13日第五次飞行试验的基本情况,包括飞行产品状态、理论飞行流程以及飞行试验的目的与亮点。
针对第四次飞行试验出现的问题,SpaceX星舰团队对本次飞行试验中的飞行产品进行了一系列优化改进。
SpaceX对超重助推器上用于保护气瓶的长排罩上的Starlink终端进行了重新设计,采用了方形的新方案,原方案为圆形。
由图5可知,在静态点火之后(B11图片时间为2024年4月7日),漆面局部剥蚀,露出防热底板
。在超重助推器B12黑色喷漆被替换为单层不锈钢钢板围挡,防热大底处可见防热底板及不锈钢板连接痕迹,推测不锈钢围挡对超重型的复用流程起到优化作用,避免重复喷漆。
在超重助推器B12的两个稳定点上,每个稳定点的两侧都增加了6个新的加强筋,每一侧增加了3个。
这些新增的加强筋可能是为了提高结构稳定性和强度,特别是在稳定臂锁定到助推器位置。
这项改动可能是因为在第四次飞行试验后,助推器B14.1在机械臂测试后,稳定点附近出现裂缝。
图6 B14.1在机械臂测试后的纵向与环向裂缝(上)与B12的新加强筋(下)
超重助推器(编号B12)的液氧贮箱上新增了一个飞行终止系统(FTS-Flight Termination System),位于液甲烷输送管的横向支撑附近,一并增加的还有一个护罩。
S30的两个贮箱上方部段均增加了一个新的排气口,阀门也可能因此采用了新设计或布局。
例如,可能是为了更好地控制放气过程,防止过度排放或意外泄漏,或者是作为排气系统的一部分,以防止贮箱因温度变化或在操作过程中出现压力过高的现象。
3.1.2.2通信与天线鼻锥上的小金天线已被拆除并更换为隔热瓦。这些天线鼻锥上一个非常突出的特征。
天线右侧的焊缝现在也不存在,这可能表明这些焊缝与天线有关,可能是天线的终端或者是接收器支架,天线取消后,这些支架也一并取消。
这些天线现在被集成在载荷舱部分,并且仍然被隔热瓦覆盖。这样的设计改动可能是为了加强对天线的防护,避免飞行过程中在最大动压段被气动力热条件所破坏。
此外,由于天线位于隔热层下方,飞船组装完成后可以保持完整的流线型气动外形,这种设计可以减少空气阻力,同时避免了外部凸起物引起的恶劣热环境。
这种新设计与超重助推器级间段处相同,因此这可能是两个部段之间的统一设计,以简化结构。根据某社交网站上的用户提供的信息,可以佐证以上猜想。
针对第四次飞行测试中暴露的重返大气层问题后,SpaceX对S30的热防护系统进行了多项关键改进,包括更换了更坚固的新型隔热瓦、增加了烧蚀保护层以及在隔热瓦下方加入了一层薄毡。
Elon Musk提到,S29的后部使用的双层烧蚀材料在第四次测试中成功抵御了高温侵蚀,这也促使SpaceX在S30的中央部分和翼片等关键部位增加了类似的升级,以增强其重返大气层时的耐热能力,据推测新的隔热瓦的强度是之前的2倍左右。
此外,SpaceX还更换了隔热瓦使用的粘合剂,并在缝隙较大的地方添加了更多填充材料,以解决耐热瓦在生产过程中产生的容差问题,避免飞行试验中的脱落。
2024年10月9日,有爱好者发现,在S30的左侧有一些隔热瓦与其他不同,推测为测试用的隔热瓦。
在第四次飞行试验中也存在类似结构,不同的是,S29在某些地方刻意缺失一些隔热瓦,可能是用于测试局部的温度数据。
星舰飞船有效载荷舱上的三角形摄像头块(安装了两个摄像头)已被移除。在以前的星舰飞船上,一个摄像头能够看到前襟翼和后襟翼的铰链,但现在不再需要,或者已被重新定位到更隐蔽的位置。
SpaceX重点对星舰飞船S30的“热盾”隔热瓦进行了升级,包括增加填充物、更换设计等。
此外,针对襟翼在第四次飞行试验的表现,在本次飞行试验中,星舰团队更改摄像头设置,着重观察翼面以及襟翼与舰体连接处的位置。
对于超重型火箭B12而言,考虑到本次飞行试验兼具“捕获”与“溅落”两种回收方式,SpaceX为其增加额外贮箱。整体而言,超重助推与星舰飞船有多处结构进行了统一设计,如超重助推上的星链终端、星舰飞船天线与超重助推天线统一等,这么做可以降低出现错误的风险。
3.2.1超重助推器B12试验历程B12超重助推器于2022年12月开始建造,并在2023年8月完成组装。该助推器是星舰基地打造的第5枚升级款超重型火箭。
S30星舰飞船于2022年9月投产,2023年7月开始组装,2023年8月完成。
在星舰飞船S30完成第二次静态点火试验后,SpaceX宣布用于第五次飞行试验的两个部段已做好飞行准备。
2024年6月12日,美国联邦航空管理局(FAA)宣布在SpaceX第五次星舰飞行测试(IFT-5)之前不需要对IFT-4事故进行调查。
与星舰第四飞时相比,本次飞行试验中,星舰飞船液甲烷提前50s开始加注,液氧提前1min 40s开始加注。整体加注结束时间与第四飞相同,本次持续加注时间延长50s。
超重助推器液甲烷提前40s开始加注,液氧提前2min 57s开始加注。整体加注结束时间与第四飞相同,本次持续加注时间延长40s。
根据飞行试验前的官网内容,图21给出星舰起飞后的飞行时序以及理论飞行轨迹:
对于起飞后的落区控制,根据起飞前的相关官方通告,星舰飞船预计落入南印度洋,但落区范围比上一次更小。
与第四次飞行试验相比,在本次飞行试验中,超重助推器尝试首次被“机械手”Mechazilla在轨道发射集成塔抓取。
1)如果机械臂或超重助推器未达到捕获条件,超重助推器直接执行“海上溅落”程序,并进入着陆点火程序,在距发射场数十公里处的墨西哥湾执行海面软着陆,与第四次飞行试验相同。
2)如果达到尝试捕获条件,超重助推器直接执行捕获程序。710公海赌船这意味着,在捕获之前,超重助推器与发射塔需要检测数千条数据,只有在确定超重助推器与发射塔均状态良好、运行正常的情况下,经发射任务总监确认后,才会发出捕获指令。
轨道发射集成塔是一个由钢材构成的高塔,高度为146米,由9个钢材料的桁架结构部段组成。每段的截面为正方形,边长约为12米。
它们是双叉臂结构,在卷扬机以及导轨的作用下可以在发射塔架上自由的上下移动,并且能够沿中间纵轴转动。
机械臂由两部分组成:摆臂为助推器和星舰提供支撑,而托架负责将机械臂固定在塔架上,允许其上下滑动。
根据国外爱好者推测,机械臂可张开的角度大约为113,有效捕获长度为20m,此外还根据机械臂的尺寸推测出了可以捕捉的范围。根据SpaceX前期水袋测试,机械臂的最大负载不小于700t。
机械臂上有两处特别的地方:回收导轨处的液压缓冲装置和摆臂内侧的金属盒状吸能结构。
超重助推器在执行回收任务时,位于箭体两侧的着陆支耳率先与导轨接触,此时导轨处于升起状态。
因星舰舰体与机械臂均存在一定的控制误差,机械臂的摆臂内侧安装有缓冲装置。
根据推测,该装置在早期为软包覆的泡沫材料,后续可能因为星舰试飞中被尾焰损坏而对其结构进行优化,外部通过金属盒状结构进行包覆,内部缓冲块材料暂未明确是否有更新。
图30 原版缓冲装置(左 IFT-2前)以及改进后缓冲装置(右 IFT-5前)
轨道发射台主要由发射台基体、喷水降噪系统等组成,满足星舰的支撑、固定与发射要求。
地基上方的钢支撑结构分为斜撑与垂直支撑结构。斜撑结构共6组,上方为发射台的主体。
发射台主体为一个直径约18m的钢制圆环,高约6m,同时也是发射塔的功能区。牵制释放装置、快速脱拔装置等均设置在此处。表6为发射台部分数据统计。